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潞安化工高河能源于鹏伟:矿井心脏的守护者

来源:中原新闻网发布时间:2024-04-11 14:30:46

  “采煤机运行速度始终保持在3.9米/分钟,与规定最高速度只相差0.1米/分钟,滚筒与规定位置距离误差在0.01米以内,停车点零点标正,分毫不差……”这是高河能源公司于鹏伟的拿手绝活,在2023年举办的“晋能控股杯”山西省能源行业职工职业技能大赛上,他以11分30秒总分98.3069的成绩夺得采煤机司机工种的第一名。

  于鹏伟,是潞安化工集团高河能源有限公司综采一队的一名班组长,凭借多年在一线躬耕的经历,他先后多次获得集团及公司荣誉,如今,他已成长为采煤机操作维修领域独当一面的“技术大拿”。

  技艺精湛 唯有恒久磨砺

  采煤机是煤矿生产的核心设备,就像人的“心脏”,一但出现故障,整个生产链条将被按下暂停键,于鹏伟就是这样一位维护矿井生产“心脏”的人。

  十多年前,22岁的他带着对矿山的好奇与憧憬从学校毕业来到高河能源综采一队,参加工作后,主要从事采煤机操作、维修、调试、故障处理工作。工作之余,他一头扎进自行购买的采煤机电气、液压、机械方面的书海里,如饥似渴地琢磨新知识,边干边学,采煤机出现故障他就主动请缨,大胆尝试处理。井下现场解决不了的,上井后找旧配件动手拆卸,反复推敲分析,直到学懂弄通。

  随着维修经验的不断丰富,他也渐渐练就了一身“绝活”。在采煤工作面现场,只要围着采煤机设备走一圈看一看,就能发现哪里少没少零部件;听一听采煤机运转的震动声,就能判断设备运行有没有问题;感受一下采煤机工作时的温度变化,就能得知设备的运转状态。

  2019年的中秋节,他回老家阳城陪父母过节。凌晨1点,一通紧急电话打来,井下E1310工作面采煤机因左摇臂出现异常声响,导致工作面无法正常开机作业。他知道,一般的小故障根本不会半夜打电话,除了他这位“大拿”,别人真的是想不到任何解决办法,挂断电话后,他连夜驱车一百多公里从老家赶到工作面现场。经过详细“诊断”后得知,是摇臂二级行星轮齿轮的轴承损坏所致,但因工作面受冲击地压影响,巷道鼓帮严重,运输条件差,无法运上井更换新摇臂,他很快又想到新的解决办法,利用新制作的拨齿轮销轴液压拆卸工具,现场更换了齿轮轴承,使摇臂恢复正常运转,缩短故障影响时间近20多个小时。

  在长年累月的学习和磨砺中,于鹏伟的业务能力和技术水平得到极大提升,开始在领域内逐渐崭露头角。多年来,于鹏伟为矿井高质量完成60余台采煤机的大修、调试、改造等工作,每年处理采煤机故障20多次,故障率由0.6小时/万吨下降到0.1小时/万吨,为矿井间接创造经济效益近千万元,确保了采煤机设备的正常稳定运行。

  赶赴新潮 贵在常学常新

  随着高河能源公司上马智能化综采工作面,他一下子打开了新的更加广阔的视野。“一开始也听到过别的单位有智能采煤,想一想动动手指就能远程采煤的时代应该还很遥远,但当自己所在的队组已经上马智能化的时候,才觉得这个时代已经来到了面前。”

  2020年6月,高河能源公司打造智能化综采工作面之初,面对未知的领域,对新鲜事物的渴望和对自己本领的恐慌充斥着于鹏伟的内心,他毫不犹豫主动请缨,申请加入大学生智能化采煤班组,学习智能化采煤设备原理,对支架电液控制系统、智能化集成供液系统、采煤机记忆截割及惯性导航系统等方面的新知识充满了浓厚的兴趣。

  每当智能化设备安装厂家在井下忙碌的时候,他总想凑过去看一看、问一问。“因为自己本身就是采煤机司机,原先的采煤机可以说刚刚掌握,这又换了新的智能采煤机,说实话我有些慌了”,于鹏伟回忆当时的工作状态,总觉得再不学习就真的会跟不上智能化时代的步伐,他紧紧抓住任何一次学习机会,厂家安装调试时就是他最好的学习时机。

  智能化综采设备在使用过程中,因为现场条件的影响,导致新设备出现了很多的技术故障,他凭借着自身丰富的技术经验,大胆实践,创新思路,积极探索,成功解决了采煤机位置编码器、摆件传感器误动作、记忆截割程序困难等问题,为厂家或队里提出了多项改进方案,受到了厂家和领导的高度赞赏。

  他所在的大学生智能化采煤班组,正规循环率达到了98%以上,实现了工作面快速推进。智能工作面运行3个月以来,原煤产量提升了25%,当班作业人数由24人减到16人,设备节能10%以上,故障率降低了25%。2022年,高河能源公司通过了国家智能示范煤矿验收,成为山西省首家开展国家智能示范矿井验收的煤矿,建成了山西省第一座智能化示范矿井,在推动企业发展的道路上,他用实际行动贡献着自己的一份力量。

  勤于创新 不忘薪火相传

  于鹏伟不仅勇于解难,在开展创新攻关方面他也丝毫不含糊。自加入公司大学生智能化创新工作室和5G技术创新孵化基地以来,他在创新领域也结出不少硕果。为了有效抑制采煤机自动截割、自动移架过程中产生的煤尘,他和队组创新团队针对实际情况,为设备量身定做了自动降尘喷雾装置,不仅实现了高效降尘,更换和维护也更加方便,相比采购设备,这一举措每年为矿井节约50余万元,该项成果获得集团创新成果三等奖。

  除了敢于创新,于鹏伟对旧配件的合理利用也手到擒来。他利用旧配件研制了气动注油装置,有效降低了溢油对环境的污染,实现封闭式注油管理,避免了注油过程中混入杂质,有效延长了轴承的使用寿命,相比于传统手动式注油只需要10秒就可以快速高效完成。他还通过自主设计加工端头尾放煤挡矸板装置,优化了综采面端头尾放煤回收工艺,突破了综采工作面端头尾顶煤不安全、回收难的瓶颈,实现了端头尾3#和4#架的顶煤回收,每个循环可多回收煤炭约12吨,确保了煤炭资源的应收尽收,这一设计斩获中国能源化学地质工会三等奖。此外,更换液压支架前梁千斤顶装置有效减轻作业人员的劳动强度,节约人工劳动成本,提高作业人员的安全系数,该创新项目荣获集团五小创新一等奖。

  作为采煤机专业领域的“大拿”,于鹏伟并不吝啬把掌握的经验技术据为己有,在师带徒的“传帮带”工作中,他“手把手、实打实、心贴心”把多年在工作中积累的好经验和好做法,毫无保留地倾囊传授给徒弟。他把近年来处理过的采煤机故障进行整理,制作成电子演示文稿,作为采煤机司机培训材料,利用业余时间编写教案、制作PPT课件,抓住岗位练兵提升技能这个关键点,从严落实技术骨干专业培训和技能实训,为每个成员量身定制培训套餐。先后培养了30余名岗位技术能手,开展岗位专业培训50多次,技能培训讲课20余期,专业实践演练50余期,培训员工300多人次。

  匠心筑梦,唯有恒能致远。十三载的初心坚守,于鹏伟深深扎根一线,始终向更高目标看齐、向更高目标迈进,用实际行动诠释着劳模精神、劳动精神和工匠精神,他用一颗精细“匠心”磨砺着自己的岗位“初心”,他用不懈的“安全守护”捍卫矿山的“幸福指数”,他凭着热爱、敬业与坚持,诠释着新时代工匠精神的内涵。(程浩 连雅男)

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