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潞安化工余吾煤业综采预备队:“12345”清洗循环 解难题降成本增效益

来源:中原新闻网发布时间:2024-04-25 14:39:42

  S5207工作面作为潞安化工余吾煤业公司第一个智能化工作面,支架操作系统为电液控阀组操作,与之前普通阀组支架相比,对水质的要求更高,工作面进液水质过滤精度要求达到25μm以上才能确保电液控系统正常稳定运行。

  在该工作面安装初期就专门敷设了一趟纯净水管路为液压系统供液,但是随着工作面生产周期变长,井下纯净水管壁陆续出现了锈蚀现象,锈渣通过水进入液压系统造成支架滤芯出现堵塞,导致出现了鼓管漏液的情况,最终可能导致液压支架移架困难和"趴窝"现象,严重制约了高效有序生产。前期,综采预备队采用对堵塞大的滤芯进行全部更换的方法,但在更换一周左右之后问题就又会出现,治标不治本。

  该队践行精益思想下的“算账”文化,采取“源头治理+过程管控”双管齐下的水质达标举措,围绕解决堵塞的问题形成了《一滤二刷三泡四超声五循环》滤芯清洗方案,解决了工作面供液压力不足的问题,彻底打破了现有的困境,降低了材料损耗费用,大大提高了生产效率。

  该方案的具体工艺流程为:一滤,即在工作面水源源头进行管控,增加一组过滤精度为5μm的保安过滤器来提升水质,过滤出来的水质可以达到饮用标准;二刷,即自行改造制作了一台支架滤芯清洗机,将回收上井的滤芯利用搅拌清洗机进行搅拌清洗,使滤芯表面附着的锈蚀物及渣质进行彻底清除;三浸泡,即洗刷完成以后,将外部清洗干净的滤芯使用纳米基脂脱除剂浸泡24小时,清洗吸附在滤芯内部的水垢和有机物等杂质;四超声,即使用超声波清洗机进行震动清洗,进一步将浸泡后滤芯上的水垢及有机物等杂质去除;五循环,即清洗干净的先导滤芯按照每天更换30组支架60个滤芯,一周时间左右工作面先导滤芯能够全部更换完毕。更换后的滤芯再重复上述步骤,完成一个循环。

  “未安装保安过滤器前,由于高压进液滤芯存在堵塞现象,工作面进液压力在24-26兆帕,支架滤芯堵塞后再次造成压力下降,支架进液压力在21-22兆帕,导致支架拉架困难,影响正规循环。在安装保安过滤器并开展支架滤芯清洗循环利用后,工作面支架压力保持在28-29兆帕,支架压力明显好转,保证了工作面的正常生产。”该公司综采预备队队长王羽介绍。

  据统计,自开展“12345”滤芯清洗循环方案以来,高压反冲洗滤芯更换周期由平均每月更换延长为6个月;支架进液滤芯实现平均每月零消耗;先导滤芯消耗由原来的平均每月60个下降至11个;先导阀由原来的平均每月10个下降至1个。在前期投入3.98万元的情况下,平均每月可节省材料费用约10万元,预估至该工作面回采结束可节约费用128万元。(王鹏 王朔)

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