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技改增效 产能增长——潞安化工余吾煤业机电系统升级改造促矿井集约高效发展

来源:中原新闻网发布时间:2024-12-16 14:41:46

   在智能化、数字化矿井建设中,机电系统是企业高质量发展的“排头兵”。今年以来,潞安化工余吾煤业公司通过对矿井采掘系统、主运输系统、主提升系统和洗选系统进行技术改造和升级,释放出了新产能,创造了新效益。

   在推行精益思想指导下的“算账”文化中,采掘工作面开机率直接决定着一个班的效益。机电科从采煤的支护系统入手,在液压支架中安装了保安过滤器,同时升级乳化液箱管理、液浓度管理、用量管理和过滤器使用管理,液压支架初撑力合格率达到90%以上,有效保证了综采工作面安全稳定运行。在井下S3102回顺作业现场,掘进皮带机处于南六采区出矸系统的咽喉要道,直接关系着出煤是否顺畅运行。对皮带机双向机尾架进行优化,制作了双向机尾架、安装了两个机尾滚筒和2组挡煤板,解决了抛矸机循环退机中皮带停机影响南六系统运行问题,提高了皮带机开机率,安全效益显著提升。

   “改造前,抛矸机每日3次退机都会影响生产150分钟。改造后实现了不停机出矸,提高了皮带运输能力。”机电科科长牛光勇介绍。

   据统计,2023年全年仓满倒仓停机7340余次,影响运输时间高达29200余分钟。仓满倒仓停机已经成为制约主运输皮带开机率的一个重要因素。

   面对这个问题,今年6月份,该公司机电科着手分煤漏斗不停机倒仓改造。

   “截至目前,我们已经累计实现不停机倒仓2280次,为公司减少主皮带停机时间6840分钟,预计年底节约时间能达到10000分钟。”牛光勇介绍。

   原煤经过皮带走廊,进入下一站——洗选环节。在洗选系统,余吾煤业公司解决了建矿以来的一个大难题——主煤流系统紧急停车,实现了主煤流系统不停机运行。

   该公司机电科工作人员介绍,选煤厂动筛车间筛分出的块煤原供煤基合成油公司使用,运送过程中出现大块矸石或设备运行异常时,煤基合成油公司皮带会紧急停车,急停会导致整个系统停车的问题。据统计,2023年度煤基油块煤皮带急停1600余次,影响公司生产7000余分钟,急停还容易造成设备或系统故障,增加了维修成本和停机损失。

   该公司机电科和洗煤厂形成联动,开展技术改造。改造后预计每日可以减少主煤流系统停机时间约20分钟,平均每日可多提升毛煤666吨,每年可多提升毛煤22万吨,显著提升了经济效益。同时减少了动筛车间及矿井主煤流系统重负荷停车现象,降低了重载启停事故,减少了维修成本和停机损失。

   在该公司3#扩能洗选现场,洗选的喷吹煤要提供给煤基清洁能源公司。针对扩能车间的产量,需要运销科掺配部分6#喷吹煤。由于生产工艺不同,洗选掺配时,会出现资源浪费,加大生产成本的现象。该公司机电科和选煤厂分别从设备升级和工艺优化入手,一方面增大了筛板宽度和螺旋分选机入料量,逐步增加扩能车间入洗煤量,将平均小时增加入洗煤量100吨左右,每小时可洗选增加至650吨原煤。对皮带驱动装置进行了升级改造,更换了运输皮带的驱动装置,进一步满足增加运量的需求。

  “改造后入洗煤量同比去年增加了125吨/小时左右,预计每年可产生效益4700余万元,降低了因频繁掺配导致的生产中断和安全风险,提高了作业安全性。”选煤厂厂长何小龙介绍说。

  刘明星 武越

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