回撤是采掘衔接中的重要一环。简单来说,回撤也是工作面采掘完成的工序之一。自“一次做好,只做一次”的回撤标准实行以来,潞安化工余吾煤业安装队以高标准的理念完成每一次回撤任务。最近,该队围绕“降强度、提效率、保安全”,自制了“综采工作面支架回撤辅助平台”,刷新了以往的回撤效率。

传统支架回撤中,员工需要频繁扛抬单体柱、拖拽绞车绳索,不仅劳动强度极大,更因操作配合要求高、误操作风险大,成为井下重点安排和跟班的重要环节。按照以往的经验,单组支架抽架调向耗时近3小时,效率低下的同时,漏矸、设备碰撞等隐患如影随形,制约着工作面衔接进度。
“每次看到大家扛着百十斤的单体柱在狭窄空间作业,我们就想着必须改变这种现状。”该队副队长张宁介绍。为此他成了该项目的带头人,牵头提高回撤效率的解决办法。
在安装队,张宁向笔者介绍了这款辅助平台。看似简单,却藏着巧思:它采用双层30毫米钢板打造,整体高度仅60毫米,上层为整块钢板承重,下层栅格式筋板强化稳固性。平台前端设置3个链条连接点,方便实时调整抽架方向,末端的“抹坡”设计让支架轻松上平台;调向侧设置100毫米高的防倒裙边,在不影响操作的前提下筑起“防护墙”;另一侧的3组连接耳与掩护架联动,实现平台灵活调位。
平台核心原理更是“借力打力”——利用支架自身推移杆的液压动作,通过链条连接固定点,循环完成“伸出-收回”动作,让支架“自己走”到调向位置,最后由履带式搬运车直接拖运。全程无需人工扛抬单体柱,彻底告别“人海战术”。
在S5207综采工作面的实战中,这款平台交出了满意的回撤数据:
224组中间支架仅用66个小班完成回撤,单班最高回架4 组,圆班创下12组的纪录;
单组支架抽架时间从3小时压缩至1.5小时,抽架、调向分别仅需8~10分钟、5~8分钟;平台使用率100%,在复杂井下条件下实现“零故障”运行。
“现在干活腰不酸了,心里也踏实了!”一线员工的真切感受,道出了平台的价值。无需蛮力操作后,安全事故风险大幅降低,工人劳动强度直降60%以上。
这款平台制作简单、成本可控,完美解决了支架回撤的“效率与安全两难”,成为“低成本、高回报”创新的典范。正如安装队队长王建峰所说:“真正的创新,就是大家智慧的结晶,让大家少流汗、多安全,让生产多高效、少停滞。”(武越 唐政廉 张宁)


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